【创新工作室风采】中建集团郑春劳模工匠创新工作室
2026-06-10

【整体概况】郑春劳模工匠创新工作室于2023年4月正式成立,2025年1月获评四川省建设建材工会劳模和工匠人才创新工作室。

工作室现有核心成员6人,平均年龄28岁,均为本科学历,包含高级工程师1人、工程师1人、助理工程师4人,既有深耕行业近20年的技术带头人,也有具备前沿视野的青年骨干。

公司为工作室设立专项研发经费,年均投入215万元,主要用于课题攻关、设备维护、人才培训三大方向,为技术创新提供稳定资金支撑。


工作室确立五大研究领域:一是智能建造技术应用,攻关BIM技术在复杂吊顶、幕墙工程中的全流程应用;二是装配式装饰施工技术,聚焦隔墙、吊顶等模块化建造工艺优化;三是幕墙工程创新,研发双曲幻彩蜂窝铝板、光伏玻璃幕墙等新型系统;四是绿色装饰技术,涵盖环保材料研发与既有建筑改造技术;五是高空间施工技术,攻关高大场馆超大造型、防火隔墙等关键技术。

【带头人】工作室领衔人郑春,1983年2月出生,中共党员,本科学历,高级工程师、一级建造师,现任中建深装西南分公司技术总工。2005年参加工作以来,始终秉持“技术赋能产业、创新驱动发展”理念,累计主持完成数十项高难度工程技术攻坚。先后主编《既有建筑幕墙改造技术规程》《室内装饰工程改造技术规程》2项行业标准,参编6项行业标准,牵头编制21项省部级工法,填补多项行业技术规范空白;个人累计获8项发明专利、37项实用新型专利。

郑春先后获评中建三局科技工作先进个人、中建装饰集团青年岗位能手、建筑装饰行业标准编制先进个人,入选中建装饰集团、行业技术标准编制专家库,多次担任川粤两省建筑行业技能大赛裁判、指导教师。

【活动开展】工作室制定了项目管理、人才培养、经费管理三类核心制度,明确课题立项、研发推进、经费使用、成果考核全流程标准。建立“季度进度会、半年总结会、年度交流会”定期机制,每季度研讨课题进度、调整技术路线,每半年评估研发成效、规划后续方向,每年组织行业交流、学习前沿技术,确保研发方向贴合行业发展趋势。

工作室依托公司重大项目开展技术攻关,形成“需求调研-课题立项-团队研发-现场验证-成果转化”完整闭环,所有研发课题均来自工程一线痛点。

工作室建立“师带徒+专项培训+实践锻炼”三维人才培养体系,2023至2025年累计开展BIM建模、装配式施工等主题培训9场,覆盖200余人次,考核通过率100%。同时工作室积极开展行业交流,累计推广核心成果6项,与中建三局一公司、四川建院、省市装饰协会等单位建立长期合作,引入外部先进技术3项,形成协同创新的良好生态。

【成果与荣誉】截至2025年,工作室累计获专利45项(发明专利8项、实用新型37项),编制省部级工法21项,发表核心论文10篇,参编行业标准6项、地方标准2项。重点成果包括:

《新型高大空间超大组合图案装饰造型装配式施工关键技术》获2024年度华夏建设科学技术奖。


《成都“东区之花”幕墙综合建造技术》获2023年中装协科技奖二等奖。

《高空间装配式防火吸音隔墙技术》获2024年度中装协科技奖二等奖。

《集成式室内环境净化末端技术》获发明专利授权。

工作室累计获各类技术奖项8项,其中国家级7项、省部级1项,包括全国总工会职工技术创新成果奖三等奖、华夏建设科学技术奖三等奖、中装协科技奖一等奖等,创新成果累计创造效益超2000万元。

【典型案例】集成式室内环境净化末端

集成式室内环境净化末端突破了国外高端催化材料技术垄断,将先进环境材料技术与空调系统深度融合,填补了国内中央空调末端原位净化领域的技术空白。


一、创新前的行业痛点

(一)技术短板:核心材料依赖进口

长期以来,室内空气净化领域的核心常温催化材料被国外企业垄断,采购成本是国产材料的3倍以上,国内商用场景净化方案无法适配中央空调常温通风场景。

(二)场景痛点:现有设备适配性差

传统独立式空气净化器存在占地空间大、运行噪声高、净化死角多的问题,而针对中央空调系统的净化改造普遍需要对风管、风口进行结构性调整,施工周期长,且改造后风阻提升15%以上,大幅增加空调能耗。

(三)运维难点:缺乏智能监测能力

传统净化设备普遍采用“定期统一更换”的运维模式,部分公共场所因运维不及时,净化设备长期失效,反而成为污染源。据行业统计,国内公共建筑空气净化设备的实际有效运行率不足35%,远低于发达国家80%以上的水平。

二、创新思路:走国产自主替代路线

工作室确立了“材料自主化、结构集成化、运维智能化”的三维创新思路,联合四川大学、西南石油大学、四川省健康人居工程技术研究中心组建产学研团队,打造完全自主知识产权、适配所有既有中央空调系统、低成本高效率的净化方案,突破国外技术垄断,填补国内技术空白。

三、创新原理与核心突破

(一)材料原理突破:国产水钠锰矿催化技术实现“卡脖子”替代

团队耗时9个月攻关,研发出具有完全自主知识产权的改性水钠锰矿纳米催化材料,突破了常温下甲醛高效催化分解的技术难题:材料表面的活性位点可在无需光照、加热的常温条件下,将甲醛、VOC等污染物直接催化分解为水和二氧化碳,无任何副产物,催化活性理论寿命达10年,核心性能与国外同类材料持平,生产成本降低60%,实现了核心材料100%国产替代。

(二)结构创新:超薄集成设计实现“零改造适配”

团队突破传统净化设备厚度限制,将整体设备厚度压缩至55mm,采用模块化插槽设计,可直接嵌入现有中央空调送回风口内侧,无需对现有空调系统、风管、风口做任何结构性改造,单点位安装时间仅需20分钟,风阻降低至5Pa以内,对空调运行效率几乎无影响,解决了既有建筑净化改造的适配性难题,适配所有商用、民用中央空调场景。

(三)智能化突破:AI监测实现全生命周期智慧运维

设备配套高精度空气质量传感器与AI寿命预测算法,可实时监测净化效率、催化材料剩余寿命,通过蓝牙模块连接运维平台,自动推送换芯提醒,运维人员无需现场检测即可掌握所有设备运行状态,耗材利用率提升至95%以上,运维成本降低70%。

四、创新研发过程:3轮迭代打磨国产标杆产品

项目于2024年3月正式立项,整个研发过程分为三个阶段:

第一阶段(材料攻关,2024年3月—2025年2月):团队累计开展127组材料配方试验,先后克服了催化效率低、湿度适应性差、成本过高三大难题,最终研发的改性水钠锰矿材料经检测,甲醛催化效率达95%/h,达到国际先进水平。

第二阶段(结构优化,2025年3月—2025年10月):团队先后迭代4版结构设计,将设备厚度从最初的120mm压缩至55mm,风阻从23Pa降至5Pa,通过了国家空调设备质量检验检测中心的全性能检测,适配所有主流空调风口尺寸。


第三阶段(试点验证,2025年11月—2026年4月):产品先后在棕榈泉国际中心23层等项目试点应用,经过6个月持续监测,室内甲醛浓度始终维持在0.03mg/m³以下,远低于国家标准0.1mg/m³的限值,设备运行稳定性达100%。


五、应用效果与创造价值

(一)性能效果远超行业水平

经国家空调设备质量检验检测中心实测,产品甲醛净化效率达92.5%/h-95%/h。净化模块使用寿命达5年,是传统活性炭产品的10倍以上。无任何运行噪声,不占用室内空间,无二次污染,彻底解决了传统净化设备的所有痛点。


(二)经济效益显著

改造成本仅为国外同类方案的30%,单项目改造综合成本降低60%,2026年,预计年创效超120万元,未来三年市场规模有望突破2亿元。

(三)社会效益突出

一是健康效益显著,切实保障公众健康。二是突破了国外技术垄断,推动国内空气净化产业升级。三是符合绿色低碳要求,每年可减少超10万吨活性炭固废排放,助力“双碳”目标实现。

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